日韩视频在线观看

返回首頁關于我們聯系我們

眾博機械,您身邊的機械制造專家!!!!!

全國24小時服務熱線 :
025-57660600
13813359259
    新聞動態
    聯系我們
    咨詢熱線:13851881824

     

    您現在的位置:首頁 >詳細內容
    淺析數控機床加工精度降低的原因
    造成加工(gong)精度異常故障的原因隱(yin)蔽性強,診(zhen)斷難(nan)度比較大,歸(gui)納出五(wu)個主要原因:機床進給(gei)單位被改動或(huo)變化;機床各個軸的零點(dian)偏置異常;軸向的反(fan)向間隙異常;電機運行狀態異常,即電氣(qi)及控制部分(fen)異常;機械故(gu)障,如絲杠,軸承,軸聯(lian)器等部件。另外加(jia)工程(cheng)序的編(bian)制,刀具的選擇及人為因素,也(ye)可能導致加工精度異(yi)常。 

    一、造成加工精度異常故障的原因 
     
    造成加(jia)工(gong)(gong)精度(du)異(yi)常(chang)(chang)故障(zhang)的(de)原因隱蔽性(xing)強,診斷難度(du)比較大,歸(gui)納(na)出(chu)五個主要原因:機床(chuang)進給單(dan)位被改(gai)動或(huo)變化;機床(chuang)各個軸的(de)零點(dian)偏(pian)置異(yi)常(chang)(chang);軸向(xiang)(xiang)的(de)反向(xiang)(xiang)間隙異(yi)常(chang)(chang);電機運行狀(zhuang)態異(yi)常(chang)(chang),即電氣(qi)及(ji)控制部分異(yi)常(chang)(chang);機械故障(zhang),如絲杠,軸承(cheng),軸聯器等部件。另外加(jia)工(gong)(gong)程序的(de)編(bian)制,刀具的(de)選(xuan)擇及(ji)人為因素,也可(ke)能導致加(jia)工(gong)(gong)精度(du)異(yi)常(chang)(chang)。 
     
    二、數控機床故障診斷原則 
     
    1.先外部后內部數控機床(chuang)是集(ji)機械,液壓(ya),電氣為(wei)一體的(de)機床(chuang),故其(qi)故障的(de)發生也(ye)會由這三者綜合(he)反映出來。維(wei)修人(ren)員應先由外向內逐一進行排查,盡(jin)量避(bi)免隨意地啟封,拆卸,否(fou)則會擴大故障,使機床(chuang)喪(sang)失精度,降低(di)性能(neng)。 
     
    2.先機械后電(dian)氣(qi)一般來說,機械故障較(jiao)易(yi)發覺(jue),而數控系統故障的診(zhen)斷則難度較(jiao)大些(xie)。在故障檢修之前,首先注意排除機械性的故障,往(wang)往(wang)可達到事半功(gong)倍的效果。 
     
    3.先(xian)靜后動(dong)先(xian)在(zai)機(ji)床斷電(dian)的(de)靜止(zhi)狀(zhuang)態(tai)(tai)下,通(tong)過了解(jie),觀察(cha)(cha),測試(shi),分析,確(que)認為非破(po)壞性(xing)故(gu)障后,方可給機(ji)床通(tong)電(dian);在(zai)運行(xing)工(gong)況下,進行(xing)動(dong)態(tai)(tai)的(de)觀察(cha)(cha),檢驗和測試(shi),查(cha)找故(gu)障。而對破(po)壞性(xing)故(gu)障,必須先(xian)排(pai)除危險后,方可通(tong)電(dian)。 
     
    4.先簡單后(hou)復雜當出現多種故障互相交織掩蓋(gai),一時無從下手時,應先解(jie)(jie)決容易的問題,后(hou)解(jie)(jie)決難度(du)較大的問題。往(wang)往(wang)簡單問題解(jie)(jie)決后(hou),難度(du)大的問題也可能變得容易。 
     
    三、數控機床故障診斷方法 
     
    1.直(zhi)觀法:(望聞(wen)問(wen)切)問(wen)-機床的故障現(xian)象,加工(gong)狀況等(deng);看-CRT報警(jing)信(xin)息,報警(jing)指示(shi)燈,電容器等(deng)元(yuan)件(jian)變形煙熏燒焦,保(bao)護器脫(tuo)扣(kou)等(deng);聽-異常(chang)聲(sheng)響;聞(wen)-電氣元(yuan)件(jian)焦糊(hu)味(wei)及其它異味;摸-發熱,振動(dong),接觸不良等。 
     
    2.參(can)(can)數檢查法:參(can)(can)數通常是存放(fang)在RAM中,有(you)時(shi)電(dian)池電(dian)壓不足,系統長期不通電(dian)或外部干擾都會使參(can)(can)數丟(diu)失或混亂(luan),應根(gen)據故(gu)障(zhang)特征,檢查和(he)校對有(you)關參(can)(can)數。 
     
    3.隔離法(fa):一些(xie)故障,難以區分是(shi)數控(kong)部分,還是(shi)伺服系統或機械部分造成的,常(chang)采用隔離法。 
     
    4.同(tong)(tong)類對調(diao)法用(yong)同(tong)(tong)功能(neng)的(de)備用(yong)板替換被懷疑有故障(zhang)的(de)模(mo)板,或將功能(neng)相同(tong)(tong)的(de)模(mo)板或單元相互交換。 
     
    5.功(gong)能程(cheng)(cheng)序(xu)測(ce)試(shi)法將G,M,S,T,功(gong)能的(de)全部指令編(bian)寫一(yi)些(xie)小程(cheng)(cheng)序(xu),在(zai)診(zhen)斷故障(zhang)時運行這些(xie)程(cheng)(cheng)序(xu),即可(ke)判斷功(gong)能的(de)缺失。 
     
    四、加工精度異常故障診斷和處理實例 
     
    1.機械(xie)故障導致(zhi)加工(gong)精度(du)異常 
     
    故障現(xian)象(xiang):一臺SV-1000立式加工中心,采(cai)用Frank系統。在(zai)加工連桿(gan)模具過程中,忽然發現Z軸進給異(yi)常,造成至少1mm的(de)切削誤差量(Z方向(xiang)過切)。 
     
    故(gu)障(zhang)診(zhen)斷:調查(cha)中了(le)解到,故(gu)障(zhang)是(shi)忽然發生的。機(ji)床在點動(dong),在手動(dong)輸入數(shu)據方式操作下各個軸運行正(zheng)常(chang)(chang),且回參(can)考點正(zheng)常(chang)(chang),無任(ren)何(he)報警提示,電氣(qi)控制(zhi)部分硬故(gu)障(zhang)的可能性排除(chu)。應主要對以下幾個方面逐一進行檢查(cha)。 
     
    檢查機床精度(du)異常時正(zheng)在運(yun)行的加工程序段(duan),特別是刀具長度(du)補償,加工坐標(biao)系(G54-G59)的校對和計算。 
     
    在點動(dong)(dong)方式下(xia),反復運動(dong)(dong)Z軸,經過視,觸,聽(ting),對其運動(dong)(dong)狀態診(zhen)斷,發現Z向(xiang)運動(dong)(dong)噪音異常,特(te)別是快速點動(dong)(dong),噪音更加明(ming)顯。由(you)此判斷,機械方面可能存在隱(yin)患。 
     
    檢查(cha)機(ji)床Z軸精度。用手搖脈沖發生器移動(dong)Z軸,(將其倍率定為1×100的擋位,即每變(bian)化(hua)一步,電機(ji)進(jin)給0.1mm),配合百分表觀察Z軸的(de)運動(dong)(dong)情況。在單向(xiang)(xiang)運動(dong)(dong)保持(chi)正常后作為起始點的(de)正向(xiang)(xiang)運動(dong)(dong),脈(mo)沖(chong)器每變化(hua)一(yi)步,機(ji)(ji)床(chuang)(chuang)Z軸運動(dong)(dong)的(de)實(shi)際距(ju)離(li)(li)d=d1=d2=d3=…=0.1mm,說(shuo)明電機(ji)(ji)運行良(liang)好,定位精(jing)度也良(liang)好。而返(fan)回機(ji)(ji)床(chuang)(chuang)實(shi)際運動(dong)(dong)位移的(de)變化(hua)上,可以分為四(si)個階(jie)段(duan)(duan):(1)機(ji)(ji)床(chuang)(chuang)運動(dong)(dong)距(ju)離(li)(li)d1>d=0.1mm(斜率(lv)大于(yu)(yu)1);(2)表現(xian)出(chu)為d1=0.1mm>d2>d3(斜率(lv)小于(yu)(yu)1);(3)機(ji)(ji)床(chuang)(chuang)機(ji)(ji)構實(shi)際沒移動(dong)(dong),表現(xian)出(chu)最標準的(de)反向(xiang)(xiang)間隙;(4)機(ji)(ji)床(chuang)(chuang)運動(dong)(dong)距(ju)離(li)(li)與脈(mo)沖(chong)器經定數值相等(斜率(lv)等于(yu)(yu)1),恢復到機(ji)(ji)床(chuang)(chuang)的(de)正常運動(dong)(dong)。無論(lun)怎樣對反向(xiang)(xiang)間隙進行補(bu)償,其表現(xian)出(chu)的(de)特征是(shi):除(chu)了(3)階(jie)段(duan)(duan)補(bu)償外,其他(ta)各(ge)段(duan)(duan)變化(hua)依(yi)然存在,特別是(shi)(1)階(jie)段(duan)(duan)嚴重(zhong)影響到機(ji)(ji)床(chuang)(chuang)的(de)加工精(jing)度。補(bu)償中發現(xian),間隙補(bu)償越(yue)(yue)大,(1)階(jie)段(duan)(duan)移動(dong)(dong)的(de)距(ju)離(li)(li)也越(yue)(yue)大。 
     
    分(fen)(fen)析上述(shu)檢(jian)查(cha)認為(wei)存在幾點可能原(yuan)因(yin):一是(shi)電(dian)機(ji)(ji)(ji)有異常(chang),二是(shi)機(ji)(ji)(ji)械方面有故(gu)障,三(san)是(shi)絲杠(gang)存在間隙。為(wei)了進一步診斷(duan)故(gu)障,將電(dian)機(ji)(ji)(ji)和(he)(he)絲杠(gang)完全脫開(kai),分(fen)(fen)別對電(dian)機(ji)(ji)(ji)和(he)(he)機(ji)(ji)(ji)械部分(fen)(fen)進行檢(jian)查(cha)。檢(jian)查(cha)結(jie)果是(shi)電(dian)機(ji)(ji)(ji)運行正常(chang);在對機(ji)(ji)(ji)械部分(fen)(fen)診斷(duan)中發現,用手盤動(dong)絲杠(gang)時(shi),返回(hui)運動(dong)初始有很大的空缺感。而(er)正常(chang)情況下,應該能感覺(jue)到(dao)軸(zhou)承有序而(er)平滑(hua)的移動(dong)。 
     
    故(gu)障處理:經過(guo)拆(chai)卸檢查(cha)發現該(gai)軸承確(que)實受損,且有滾珠脫(tuo)落(luo)。更(geng)換后機床(chuang)恢(hui)復正常。 
     
    2.控制(zhi)邏(luo)輯(ji)不(bu)妥導(dao)致加(jia)工精度異(yi)常 
     
    故(gu)障現象:一臺上海機(ji)床廠家生(sheng)產(chan)的加工中心,系(xi)(xi)統是Frank.加工(gong)過程中,發(fa)(fa)(fa)現該(gai)機(ji)(ji)(ji)(ji)床X軸(zhou)精(jing)度(du)異(yi)常,精(jing)度(du)誤(wu)差(cha)最(zui)小為(wei)(wei)(wei)0.008mm,最(zui)大為(wei)(wei)(wei)1.2mm.故障診斷:檢(jian)查中,機(ji)(ji)(ji)(ji)床已經按(an)(an)照要求(qiu)設置(zhi)了(le)G54工(gong)件坐標系(xi)(xi)。在手(shou)動(dong)輸入數(shu)據方式操(cao)作下,以G54坐標系(xi)(xi)運(yun)行一段程序即“GOOG90G54X60.OY70.OF150;M30;”,待(dai)機(ji)(ji)(ji)(ji)床運(yun)行結(jie)束后(hou)(hou)顯(xian)示(shi)器上顯(xian)示(shi)的(de)機(ji)(ji)(ji)(ji)械(xie)坐標值(zhi)(zhi)(zhi)為(wei)(wei)(wei)(X軸(zhou))“-1025.243”,記錄下該(gai)數(shu)值(zhi)(zhi)(zhi)。然(ran)后(hou)(hou)在手(shou)動(dong)方式下,將機(ji)(ji)(ji)(ji)床點動(dong)到其他任意(yi)位(wei)置(zhi),再次在手(shou)動(dong)輸入數(shu)據方式操(cao)作下運(yun)行剛才的(de)程序段,待(dai)機(ji)(ji)(ji)(ji)床停止后(hou)(hou),發(fa)(fa)(fa)現此時機(ji)(ji)(ji)(ji)床坐標數(shu)值(zhi)(zhi)(zhi)顯(xian)示(shi)為(wei)(wei)(wei)“-1024.891”,同(tong)(tong)上一次執行后(hou)(hou)的(de)數(shu)值(zhi)(zhi)(zhi)比(bi)較相差(cha)了(le)0.352mm.按(an)(an)照同(tong)(tong)樣的(de)方法(fa),將X軸(zhou)點動(dong)移(yi)動(dong)到不同(tong)(tong)的(de)位(wei)置(zhi),反(fan)復執行該(gai)程序段,而顯(xian)示(shi)器上顯(xian)示(shi)的(de)數(shu)值(zhi)(zhi)(zhi)都(dou)有所不同(tong)(tong)(不穩定(ding))。用百分(fen)表對X軸(zhou)進(jin)行仔細檢(jian)查,發(fa)(fa)(fa)現機(ji)(ji)(ji)(ji)械(xie)位(wei)置(zhi)實(shi)際誤(wu)差(cha)同(tong)(tong)數(shu)字顯(xian)示(shi)出來(lai)的(de)誤(wu)差(cha)基本一致,從而認為(wei)(wei)(wei)故障原因為(wei)(wei)(wei)X軸(zhou)重復定(ding)位(wei)誤(wu)差(cha)過大。對X軸(zhou)的(de)反(fan)向(xiang)間隙及定(ding)位(wei)精(jing)度(du)進(jin)行檢(jian)查,重新補(bu)償(chang)其誤(wu)差(cha)值(zhi)(zhi)(zhi),結(jie)果起不到任何作用。因此懷疑(yi)光柵尺及系(xi)(xi)統參數(shu)等有問題。但為(wei)(wei)(wei)什么產生如此大的(de)誤(wu)差(cha),卻又(you)未出現相應的(de)報警信息進(jin)一步檢(jian)查發(fa)(fa)(fa)現,此軸(zhou)為(wei)(wei)(wei)垂(chui)直方向(xiang)的(de)軸(zhou),當X軸(zhou)松開時主軸箱向下掉,造成了誤差。 
     
    故障處理:對機(ji)床的PLC邏輯(ji)控制程序做了修改,即在X軸松開時,先把(ba)X軸使(shi)能加載,再把(ba)X軸松開;而在X軸夾(jia)緊(jin)時,先把(ba)X軸夾(jia)緊(jin)后(hou),再把(ba)使(shi)能去掉。調整后(hou)機床故障得以解決。 
     
    3.機(ji)床位置問題導致加工精度(du)異常(chang) 
     
    故障現(xian)象:一臺杭州產的立式數(shu)控銑床,配備北京KND-10M系(xi)統。在點動(dong)或(huo)加(jia)工過程中,發現(xian)Z軸異(yi)常(chang)。 
     
    故障診斷:檢查(cha)發現(xian)(xian),Z軸(zhou)(zhou)(zhou)上下(xia)(xia)(xia)移動(dong)不均(jun)(jun)勻(yun)且有(you)噪(zao)聲(sheng)(sheng),且存在(zai)一定間隙。電(dian)機(ji)啟動(dong)時(shi)(shi),在(zai)點動(dong)方式下(xia)(xia)(xia)Z軸(zhou)(zhou)(zhou)向(xiang)上運動(dong)存在(zai)不穩定的(de)(de)噪(zao)聲(sheng)(sheng)及受力(li)不均(jun)(jun)勻(yun),且感覺電(dian)機(ji)抖(dou)動(dong)比較(jiao)厲(li)害;而(er)向(xiang)下(xia)(xia)(xia)運動(dong)時(shi)(shi),就沒有(you)抖(dou)動(dong)得(de)這(zhe)么(me)明顯(xian)(xian);停止(zhi)時(shi)(shi)不抖(dou)動(dong),在(zai)加工過(guo)程(cheng)(cheng)中表現(xian)(xian)得(de)比較(jiao)明顯(xian)(xian)。分析(xi)認為,故障原(yuan)因(yin)有(you)三點:一是絲杠反向(xiang)間隙很(hen)大;二是Z軸(zhou)(zhou)(zhou)電(dian)機(ji)工作異常(chang);三是皮帶(dai)(dai)輪受損(sun)至受力(li)不均(jun)(jun)。但有(you)一個問題要注意的(de)(de)是,停止(zhi)時(shi)(shi)不抖(dou)動(dong),上下(xia)(xia)(xia)運動(dong)不均(jun)(jun)勻(yun),所以電(dian)機(ji)工作異常(chang)這(zhe)個問題可以排除(chu)。因(yin)此先對(dui)機(ji)械部(bu)分診斷,在(zai)診斷測(ce)試過(guo)程(cheng)(cheng)中沒有(you)發現(xian)(xian)異常(chang),在(zai)公差之(zhi)內(nei)。利用排除(chu)法(fa)則,余下(xia)(xia)(xia)的(de)(de)只(zhi)有(you)皮帶(dai)(dai)問題了,在(zai)檢測(ce)皮帶(dai)(dai)時(shi)(shi),發覺這(zhe)條皮帶(dai)(dai)剛換不久,但在(zai)細心(xin)檢測(ce)皮帶(dai)(dai)時(shi)(shi),發現(xian)(xian)皮帶(dai)(dai)內(nei)側出現(xian)(xian)不同程(cheng)(cheng)度的(de)(de)受損(sun),很(hen)明顯(xian)(xian)是受力(li)不均(jun)(jun)所至,是什么(me)原(yuan)因(yin)造(zao)成(cheng)的(de)(de)呢在(zai)診斷中發現(xian)(xian)電(dian)機(ji)放置有(you)問題,即裝夾的(de)(de)角度位(wei)置不對(dui)稱(cheng)造(zao)成(cheng)受力(li)不均(jun)(jun)。 
     
    故障處理(li):只要(yao)將(jiang)電機重裝,對準(zhun)角度,測(ce)量好(hao)距離(電機與Z軸(zhou)的軸(zhou)承),皮(pi)帶兩(liang)邊(長度)要(yao)均勻。這(zhe)樣(yang),Z軸(zhou)上下移(yi)動不均勻且有(you)噪聲及抖動現象就消除了,Z軸(zhou)加工恢復(fu)正(zheng)常(chang)。 
     
    4.系統參數未優化(hua),電機運行異常 
     
    導致加(jia)工精度異常(chang)(chang)系(xi)(xi)統(tong)參數(shu)(shu)主要(yao)包括機(ji)(ji)床進給(gei)單(dan)位(wei),零(ling)點偏置(zhi),反(fan)向(xiang)間(jian)隙等(deng)。例如Frank數(shu)(shu)控系(xi)(xi)統(tong),其進給(gei)單(dan)位(wei)有公(gong)制和英(ying)制兩種。在機(ji)(ji)床修(xiu)理過程中對于(yu)局(ju)部處(chu)理,常(chang)(chang)常(chang)(chang)影(ying)響到零(ling)點偏置(zhi)和間(jian)隙的變化,故(gu)障處(chu)理完畢后應作適時(shi)的調整(zheng)和修(xiu)改;另一方(fang)面,由于(yu)機(ji)(ji)械磨損嚴重或連接位(wei)松動也可能(neng)造成參數(shu)(shu)實測值的變化,需要(yao)對參數(shu)(shu)做相應的修(xiu)改才能(neng)滿足機(ji)(ji)床加(jia)工精度的要(yao)求。 
     
    故(gu)障現(xian)象(xiang):一臺杭州產(chan)的立式數控(kong)銑床,配備北(bei)京KND-10M系統。在加工(gong)過程(cheng)中,發現(xian)X軸(zhou)精度異常。 
     
    故障(zhang)診斷(duan):檢查發(fa)現(xian)X軸(zhou)存(cun)在(zai)一(yi)定間(jian)隙,且電機(ji)啟(qi)動(dong)(dong)時(shi)(shi)存(cun)在(zai)不(bu)穩定的現(xian)象。用手觸(chu)摸(mo)X軸(zhou)電機(ji)時(shi)(shi)感(gan)覺電機(ji)拉(la)動(dong)(dong)比(bi)較(jiao)厲害,停止時(shi)(shi)拉(la)動(dong)(dong)不(bu)明顯(xian)(xian),尤(you)其是(shi)(shi)(shi)點(dian)動(dong)(dong)方式(shi)下(xia)比(bi)較(jiao)明顯(xian)(xian)。分析認為,故障(zhang)原因(yin)有兩點(dian):一(yi)是(shi)(shi)(shi)絲杠反間(jian)隙很(hen)大;二是(shi)(shi)(shi)X軸(zhou)電機(ji)工作異常。 
     
    故障處(chu)理:利用KND-10M系統的(de)參(can)數(shu)功(gong)能(neng),對電機(ji)(ji)進行(xing)調試。首先對存(cun)在的(de)間隙(xi)進行(xing)補償(chang),再調整伺服系統參(can)數(shu)及脈沖抑制功(gong)能(neng)參(can)數(shu),X軸電機(ji)(ji)的(de)抖動消(xiao)除,機(ji)(ji)床加工精度恢(hui)復正常。